設(shè)備的性能及效率將得到提高,從而直接降低生產(chǎn)成本。然而有些企業(yè)注意力集中在主要產(chǎn)品和設(shè)備上,卻沒有很好的認(rèn)識到空氣系統(tǒng)的重要性,管理維護(hù)不到位,使空壓站設(shè)備處于故障隱患之中,給生產(chǎn)運(yùn)行造成不必要的損失。通過長期的運(yùn)行維護(hù),下面筆者通過兩起故障的分析處理向讀者介紹一些
空壓機(jī)的維護(hù)檢修經(jīng)驗。
故障一原因分析
某公司2007年10月建成投產(chǎn),同時空壓機(jī)投入運(yùn)行。供氣系統(tǒng)由3臺英格索蘭
雙螺桿水冷機(jī)組、3臺微熱式干燥機(jī)及2臺儲氣罐組成。運(yùn)行方式為兩開一備。
2009年底因用氣量增加將機(jī)組全部投入運(yùn)行。2010年下半年高溫季節(jié)1號機(jī)出現(xiàn)油溫和排氣溫度升高現(xiàn)象,油量消耗很大,幾乎每月都要加2~3桶油(5加侖/桶),至9月初出現(xiàn)油溫達(dá)到106℃,持續(xù)報警,無法運(yùn)行。
考慮到該機(jī)組投入生產(chǎn)不到4年,不應(yīng)該出現(xiàn)很多故障,首先應(yīng)懷疑冷卻問題。經(jīng)查問發(fā)現(xiàn),3臺空壓機(jī)冷卻器多次堵塞,大約2個月就要除一次水垢(平時還多次將冷卻器上蓋打開,用通條疏通),1號機(jī)由于發(fā)熱嚴(yán)重,協(xié)作檢修廠家人員將溫控閥芯端部固定,進(jìn)行強(qiáng)制冷卻,但是在冷卻器除垢后的前幾周冷卻效果較好,隨后迅速劣化,油溫和排氣溫度很快升高;控制系統(tǒng)均能按規(guī)定動作,空壓機(jī)油和油分濾芯9月初才換過。
根據(jù)以上現(xiàn)象可以斷定油冷卻器有堵塞,于是安排拆油冷卻器檢查管路。拆開后,檢查發(fā)現(xiàn)有16根銅管堵塞。拆開下蓋(進(jìn)回水端),發(fā)現(xiàn)有一塊塑料紙和兩團(tuán)編織袋碎片將部分銅管進(jìn)水口堵塞,并清理出大量灰塵和黑砂共疏通了8根,余下8根無法疏通。根據(jù)以上現(xiàn)象判斷可能循環(huán)水系統(tǒng)有問題,首先查看了該公司循環(huán)水系統(tǒng),該公司位于一個斜坡上,循環(huán)水系統(tǒng)大體上位于中間,其周圍200m內(nèi)堆放有大量灰色粉狀物。冷卻塔建在地面上,系統(tǒng)開放,空壓機(jī)冷卻器極有可能堵塞因此屬于重點(diǎn)懷疑對象;隨后檢查循環(huán)水系統(tǒng),該系統(tǒng)有過濾器,分析認(rèn)為灰塵屬于硅粉和磁鐵礦顆粒,并且自建成以來根本沒有清理過循環(huán)水池。以上所有分析檢查證明該機(jī)問題確實出在冷卻上了,因疏通后冷卻器銅管堵塞數(shù)量不超過20%,其冷卻效果變化不大。
于是安排回裝試車,但是開機(jī)后10min左右再次出現(xiàn)油溫和排氣溫度升高,油溫達(dá)到106℃報警停機(jī)。
再觀察空壓機(jī)管路,發(fā)現(xiàn)冷卻水回水管路管徑較細(xì),排水不暢,顏色發(fā)綠;疏水閥長期未用,干燥機(jī)大量排水,污水表面飄浮一層濃厚的機(jī)油;
冷卻器表面及其他元件表面覆蓋滿了黑色的油污,說明耗油量很大。事實證明問題已經(jīng)不單純是冷卻問題了,經(jīng)過進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)夏季高溫期協(xié)作檢修廠家曾建議該公司檢修人員將機(jī)頭上油分回油管口擴(kuò)大,以增加回油量。以上說明初期由于冷卻效率低油分回油管很容易堵塞,與機(jī)頭潤滑有關(guān)的管路也可能堵塞。由于缺少更多的檢修點(diǎn)檢資料,鑒于該問題的復(fù)雜性,排除其他原因后1號機(jī)高溫的直接原因可能在3個方面:(1)軸封泄漏;(2)軸端摩擦;(3)軸承散珠。次日該機(jī)返廠大修更換軸承和軸封,3日后返回安裝試車運(yùn)行。
故障二原因分析
某鋁加工廠2??諌簷C(jī)(壽力300HP雙螺桿水冷)運(yùn)行情況一直非常穩(wěn)定,但是停機(jī)24h后重新開機(jī)時報P3LOW,多次啟動失敗。根據(jù)以往經(jīng)驗,考慮到該機(jī)已經(jīng)運(yùn)行2年,油分濾芯和機(jī)油都超出了更換周期,可能存在油粘度大的原因,再連續(xù)啟動2次應(yīng)該能正常運(yùn)行起來。但隨后都沒有啟動成。
功,都是在啟動6s左右報出P3LOW,之后自動停機(jī),如果繼續(xù)啟動機(jī)頭可能要缺油,會造成主機(jī)故障。